2号站线路测试我用氧化沟实现了同步硝化反硝化

时间:2023-03-25 14:27       来源: 未知
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工业园区污水处理厂某氧化沟设计处理量7500m³/d,实际水量仅2000m³/d左右,工艺采用:高1效水解酸化池+改良型奥贝尔氧化沟+深度处理。酸化池池容分别为2000m³;氧化沟外、中、内池容比:3.6:1.5:1;氧化沟池容约6500m³,设计进水水质与生活污水类似,设计出水一级A标。氧化沟结构详见图1。
 
同步硝化反硝化
 
图中红色部分为表曝机,2号站登录共计6台表曝机,其中外沟4台,中沟、内沟共用两台。外沟加装有4台推流器,对外沟表曝机的开停可实现外沟缺氧、好氧的转变。
 
因二沉池结构的缺陷,2号站线路测试二沉池污泥回流需要开两台,每台水泵的流量为:160m³/h。
 
因近期进水冲击比较大,将深度处理的一部分出水回流至进水口来对进水进行稀释,回流量约为2000m³/d。
 
二、操作说明
 
该厂在设计之初未考虑TN指标,氧化沟均采用表曝机曝气与推流,在笔者的强烈要求下,在外沟加装4台推流器,原有表曝机未拆除。
 
因企业偷排严重,各项指标,氧化沟溶解氧下降较为明显,故而这段时间内加开外沟表曝机,正常情况下加开2台,严重时加开4台。
 
由于外沟没有在线溶氧仪,同时现场没有便携式溶氧仪,因此无法对外沟溶解氧进行监测。中沟的在线溶氧仪溶解氧保持在6.0以上(可能是在线溶氧仪的问题,或者是这个水***是这个溶解氧。)出水各项指标方能满足排放要求。
 
整个系统在此阶段运行中未投加碳源。
 
污泥浓度在5.5-6.0g/L之间。SVI在135-145之间。
 
在运行过程中,硝化液回流泵未开,仅开两台污泥回流泵,回流比约为200%(相对于氧化沟每天4000m³的进水量。)
 
管网来水2000m³/d,出水回流至调节池2000m³/d,酸化池及氧化沟进水4000m³/d,出水口排放量2000m³/d。